針對煤氣鼓風(fēng)機(jī)前負(fù)壓煤氣管道上部出現(xiàn)吸癟塌陷,成為嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患的情況,制定檢修方案,并制定相應(yīng)動火施工安全措施,在未影響煤氣正常輸送的情況下,安全地完成了檢修任務(wù)。 1、前言 馬鋼煤焦化公司第二回收車間是本套200萬t/a焦炭生產(chǎn)規(guī)模的大型連續(xù)性生產(chǎn)的化工車間。設(shè)計煤氣處理量為12.9萬m3/h,年回收煤焦油10萬t、輕苯2.8萬t、硫磺0.32萬t. 2004年,煤氣鼓風(fēng)機(jī)前一系DN1200的電捕塵器(以下簡稱電捕)旁通負(fù)壓煤氣管道上部突然出現(xiàn)吸癟塌陷情況,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該管道因長期不用,腐蝕十分嚴(yán)重,管道上部局部壁厚不到1mm,后來采取了在管道破裂處塞保溫棉,外部纏白鐵皮的臨時處理措施。該負(fù)壓管道一旦腐蝕斷裂,吸入大量空氣,后果不堪設(shè)想,該管道已成為威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。 2、方案制定 為徹底解決該隱患,而又不影響煤氣的正常輸送,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,該公司采取了鋪設(shè)一路從1#、2#電捕出口管到K點的臨時煤氣管道的檢修方案。檢修期間,一系煤氣全部從臨時煤氣管道走,另針對負(fù)壓煤氣管道的特點,制定了相應(yīng)的動火作業(yè)安全措施,有效保證了檢修的時間、質(zhì)量和安全。 3、施工安全措施 3.1.1#、2#電捕增加一路DN1200的新出口管道 3.1.1.1#電捕出口管開口停1#電捕,關(guān)閉1#電捕入口閥門,將1#電捕DN1200的出口管吊下,在地面在1#電捕DN1200的出口管上開1個DN1200的新口(焊1個新法蘭短節(jié)),DN1200的新1#閥(蝶閥)和新法蘭短節(jié)連接好(DN1200的新1#閥外側(cè)安裝1塊盲板)將1#電捕DN1200的出口管連同新1#閥復(fù)位。 3.1.2.2#電捕出口管口具體步驟同上。 新1#閥、新2#閥后到機(jī)前水平煤氣管道K點的DN1200的臨時煤氣管道配置見圖1.先將新1#閥、新2#閥后到機(jī)前水平煤氣管道K點的DN1200的臨時煤氣管道制作好(氣密性試驗合格)。 3.1.3.K點開口(DN1200) 停2#風(fēng)機(jī),關(guān)閉3#、4#、6#閥,堵3#閥(DN1200)北側(cè)、4#閥(DN1000)南側(cè)、6#閥(DN1000)東側(cè)3塊盲板;將M點短節(jié)法蘭螺栓松開,將M點短節(jié)拆除,從2#風(fēng)機(jī)6#閥前入口管上的氮氣吹掃口向3#、4#、6#閥間的管道內(nèi)用氮氣進(jìn)行置換,CO分析儀檢測合格(煤氣濃度<10ppm),K點開口,焊1個DN1200的法蘭短節(jié),并將DN1200的臨時煤氣管道與K點碰好頭;將3#、4#、6#、新1#、新2#閥處共5塊盲板全部抽除,開3#、4#、6#閥,氮氣置換后,臨時煤氣管道可以使用。 3.2.一系電捕旁通管檢修(檢修期間1#風(fēng)機(jī)不能備用) 3.2.1.堵盲板停1#風(fēng)機(jī),依次堵1#電捕出口閥閥前DN1200的盲板,開新1#閥,1#電捕煤氣從臨時管道走;堵2#電捕出口閥閥前DN1200的盲板,開新2#閥,2#電捕煤氣從臨時管道走;關(guān)3#、7#閥,堵一、二系電捕交通閥(7#閥)南側(cè)DN1200的盲板;堵3#閥南側(cè)、8#閥前、9#閥后共3塊盲板。 3.2.2.氮氣置換從一系電捕旁通煤氣管道下部DN25的蒸汽吹掃口向煤氣管道內(nèi)通氮氣進(jìn)行氮氣置換,松開1#、2#電捕出口閥閥后法蘭螺栓,松開9#閥閥后法蘭螺栓,直到法蘭間隙有大量氮氣冒出;CO分析儀檢測合格(煤氣濃度<10ppm) 3.2.3.施工方案一系電捕旁通管等舊煤氣管拆除,新管道安裝,電捕后水平煤氣管道拉直;新煤氣管道安裝好,氣密性試驗合格后,依次抽9#、8#、1#、2#電捕出口閥、3#、7#閥處盲板;開1#電捕出口閥,關(guān)新1#閥,1#電捕煤氣從正式管道走,開2#電捕出口閥,關(guān)新2#閥,2#電捕煤氣從正式管道走;停2#風(fēng)機(jī),關(guān)3#、4#、6#閥,將臨時煤氣管道從法蘭處斷開拆除(不動火),K點上悶蓋;依次停1#、2#電捕,將新1#、新2#拆除,上2個悶蓋。 4、施工時的具體安全措施 1.施工前對施工、檢修人員進(jìn)行安全教育及施工技術(shù)交底; 2.按方案要求對煤氣管道施工部位堵盲板、泄壓、氮氣吹掃; 3.因在負(fù)壓煤氣區(qū)域施工,煤氣管道每塊盲板堵好后,車間安排專人進(jìn)行檢查、確認(rèn),確認(rèn)堵盲板處嚴(yán)密,不吸入空氣; 4.施工人員必須嚴(yán)格按規(guī)程作業(yè),聽從統(tǒng)一指揮; 5.施工人員文明施工,施工過程中注意保護(hù)好現(xiàn)場設(shè)備、閥門、管道等設(shè)施; 6.進(jìn)行吊裝作業(yè)時,起重人員應(yīng)提前對吊裝現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查確認(rèn)(地坪、現(xiàn)場情況),并制定詳細(xì)的吊裝方案,吊裝方案應(yīng)符合《工程建設(shè)安裝工程起重施工規(guī)范》(HG20201-2000)中的相關(guān)規(guī)定; 7.煤氣管道動火作業(yè)時,需辦理一級動火證,消防車監(jiān)護(hù),救護(hù)車、醫(yī)療人員到位;車間專人監(jiān)護(hù),消防器材到位; 8.煤氣管道、閥門清掃時,需用CO檢測儀檢測煤氣濃度(CO濃度小于50ppm),作業(yè)人員要戴氧氣呼吸器; 9.舊水平管道拆除、施工時要對現(xiàn)場的一些風(fēng)機(jī)的儀表及附件采取保護(hù)措施,對運行風(fēng)機(jī)的相關(guān)儀表聯(lián)鎖點進(jìn)行臨時解鎖處理; 10.對清出的管道沉積物,要采取防自燃措施,及時清運出現(xiàn)場。 5、結(jié)束語 此次負(fù)壓煤氣管道動火施工作業(yè),倒煤氣見機(jī)3次,抽堵煤氣盲板近20次,在負(fù)壓煤氣管道上焊接牛腿20只(帶氣),最后,動火割除腐蝕嚴(yán)重的負(fù)壓煤氣管道,前后僅用了10天時間。 由于計劃周密、準(zhǔn)備充分,安全措施到位,整個施工期間沒有出現(xiàn)任何安全問題,也沒有影響煤氣的正常輸送,徹底消除了該重大事故隱患,也為該公司負(fù)壓煤氣管道動火作業(yè)積累了寶貴的經(jīng)驗。 |